日前,正方交建公司关于“沥青拌和楼燃烧器改造,废粉处理机制作的建议及方案”获评浙江省职工节能减排优秀合理化建议。
2007年6月14日,本报记者曾在《交通旅游导报》第7版头条发表了题为《最大限度减少粉尘污染——宁波绕城高速施工企业自行研制除尘“法宝”》一文,引起省工会的关注。次年8月,该项目通过婺城区工会以技改的方式上报省总工会、省经贸委和省环保局。而今,这个项目的技改已得到了业界广泛认可,并加以普及推广。一个项目的落实从想法到实践,再到试验成功,每一步都需要一个认真负责的态度和精神,这个荣誉来得或许迟了,但若是各专业岗位的人员都能以此为切入点和出发点,通过不断地总结、发现和创新,实现自己岗位上的超越,不可谓是一件大好事。
从2006年至今,交建租赁公司在徐斌、刘勇等骨干团队的努力下,公司经营稳步发展,在集团提出“开源节流,创新业绩”方面积极响应,身体力行。
燃烧器作为沥青拌和楼的核心部件之一,正方交建从2004年开始就有针对能耗高的DG3000型沥青拌和楼的燃烧系统进行改造的想法。因原先设备上配套的燃烧器是意大利ABS机械高压雾化燃烧器,结构复杂,对燃烧油品质要求高,使用成本高,而如果使用品质不好油料又会造成故障增加,同时也加大了维修成本,原来每生产一吨沥青混合料需要消耗180#重油在7Kg左右。随着国家提倡节能减排和公司开展开源节流活动。正方交建租赁公司总结多年的沥青拌和楼运行经验和市场调研分析,通过多种方案比对,对现有的燃烧器进行了技改,用蒂吉博纳风压雾化式燃烧器替换了意大利产的燃烧器,并对性能提升作进一步改进,改造后的燃烧器每生产一吨沥青混合料耗250#重油量在5.3~6Kg。如果当年生产混合料20万吨(180#重油4.5元/KG,现在250#重油按3.3元/KG),未改造前需用重油20万×7KG×4.5元/KG=630万元,改造后需用重油20万×6KG×3.3元/KG=396万元,改造这台设备需要费用为30万元既630万元-396万元-30万元=204万元,则每年可节约成本为204万元。
同时,租赁公司还对沥青混合料生产过程中分离出来的粉尘制作了“回收粉尘处理机”。该机拌锅有二个长的螺旋杆逆向旋转、强制搅拌,并在拌锅上方装了4只喷头,对产生的废粉进行加湿搅拌,然后统一把湿粉作集中处理,最大限度减少污染。该机一经制作成功后,马上在交建当时的宁波绕城西14标进行安装试用,受到业主的肯定和推广。随后,在东阳、安徽等工地也进行了安装使用。目前已制作5台废粉处理机,处理后的废粉再进入砖瓦厂等作为生产原料,实现废物再利用,如公司每年处理1.5万吨废粉,按每吨6元计算,可产生利润90000元,同时减少了1.5万吨废粉的排放,对周边环境保护起到了不可估量的作用,实现了减排目的。
近年来,租赁公司在交建公司经营方针指导下都取得了卓然的业绩,受到行业关注和肯定的同时,也为企业管理实现了一次次的跨越。在这些成绩中,这些小技改小方案的落实作用不容小觑,像石屑撒布机制作、洒布车改造,以及其他机械设备技术提升改造等。从小了说,这只是一个小技改,一年不过节省数十万元的费用,但长此以往,这个数字是多少勿需置疑;从大了说,这些小技改小方案的落实,是保证一个项目做好做成的关键要素,也是保障一个企业不断发展和提升的内因所在。因此,一个优秀的企业,必然要在前进的道路上,知道推陈出新,营造一种人人创新,人人有想法人人有作为的氛围。
(正方交建 徐斌)